煤化业相对于石油化工和天然气化工来说,是一个能源利用率低、三废排放量多的行业。在发展煤化工的问题上,始终有不同意见,不赞成的意见主要也是出于能源利用和环境方面的原因,因此发展的成败关键在于节能减排。如果还是沿用发展传统煤化工的模式发展,只能是死路一条。发展煤化工只能采用先进清洁的生产技术,在经济可行的前提下,尽量减少项目对环境的影响,实现节能减排。如采用洁净煤气化技术、大型空分技术、净化技术、酸性气体达标排放技术、新型合成技术和设备、精馏技术等。科学管理源头控制夏季,戈壁滩上的独山子非常炎热,气温达到39度,降雨量少,蒸发量大,每次雨停则路干,气候干燥,水资源相对匮乏。厂副总经济师牛文合说:节能节水型企业建设,为我们积极转变经济发展方式,通过提高资源利用效率赢得经济效益逐年攀升,走出了一条靠循环经济做优做强企业的发展之路。该厂以节约水资源和保护水环境为重点,提高水资源的综合利用率为目标,杜绝各种形式的跑、冒、滴、漏现象,通过采取从源头上抓好水资源的循环利用、加大科技节水投入、推广实施循环利用等措施入手,向加强用水管理要节水效益,用水量在加工量逐年增长的前提下不断下降,企业节水工作取得了显著成效。生物处理沉淀池、曝气生物滤池、转盘滤池是法国威立雅水务的专利设计工艺。它去除污染物的效果和性能得到了全世界污水处理厂的广泛认可,具有国内同等处理工艺不可比拟的优势。虽然其价格比国内的产品要高许多,但是水处理效果是国内的处理工艺无法比拟的,它与国内处理工艺的技术经济比较如下:投资和运行成本分析国外滤池投资比国内的重质滤料滤池平均高1%到3%,但是看出水水质要求;关于运行成本分析,国内的重质滤料滤池由于反冲洗系统的能耗高,因此能耗要比国外的高2%至3%以上。新膜质量为14kg,送检的2只膜元件质量分别为15.615.56kg,膜质量分别增长了12.7%和11.14%。膜元件脱盐率均99.5%,脱盐率正常。由此分析,反渗透出力下降的原因为膜表面存在污染物的沉积。元件探针测试膜元件探针测试是通过将1根直径约为25.4mm的塑料管插入整个膜组件的产水中心管内,检测产水电导率在中心产水管内的分布。探针测试试验表明,1#膜元件内部产水电导率在22.~27.4S/cm,2#膜元件内部产水电导率在2.5~24.9S/cm。膜元件内部产水水质分布都比较均匀,可以排除机械损伤和化学损伤导致的盐泄漏,也说明膜元件在使用的过程中没有出现背压现象。表面无机结垢分析采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP)对反渗透膜片无机元素进行分析,结果见表2。表2膜元件ICP分析结果分析结果表明,膜元件污染物成分中,各金属元素含量非常低,膜表面无机物总单位面积质量仅为33.96mg/m2,其中,结垢性无机盐单位面积质量只有18.71mg/m2,无机结垢类物质在膜表面的附着量很低。